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樓頂空調(diào)外機噪聲治理工程
    發(fā)布時間: 2021-08-10 09:06    

樓頂空調(diào)外機噪聲治理工程

樓頂空調(diào)外機噪聲治理工程

  項目簡介


  該項目是商超綜合體,在頂樓平臺安裝有多套空調(diào)系統(tǒng)。前期缺乏合理完善的聲學設計,導致項目設備調(diào)試完工后出現(xiàn)一些噪音問題。該項目設備部負責人邀請本公司對位于4層的空調(diào)系統(tǒng)進行噪聲治理。根據(jù)以往的經(jīng)驗和現(xiàn)場勘察數(shù)據(jù),空調(diào)的主要噪聲源為壓縮機和風機、水泵等系統(tǒng)運行時產(chǎn)生的噪聲,故本公司通過現(xiàn)場特制定本方案從根源上治理空調(diào)系統(tǒng)的噪聲,減少對居民的干擾。


  現(xiàn)場情況說明:


  雖然現(xiàn)場安裝了隔聲屏障,但聲屏障主要隔聲量十分有限,而且底部密封不嚴實,由于聲波衍射會產(chǎn)生漏聲現(xiàn)象,且寬面兩側(cè)沒有采取隔聲降噪措施,導致聲屏障整體降噪量十分有限。


  空調(diào)模塊機組排風口噪聲在85dB(A)左右,主要為低頻氣體振動噪聲,由于其波長較長,可以輕易繞過隔聲屏障向四周傳播,所以需要對排風口加裝排風消聲器,同時在排風口水平面設置隔聲板,阻斷下部空壓機等設備的噪聲向上傳播的途徑,封閉寬面兩側(cè)屏障缺口,設置進風消聲器,達到綜合降噪的預期。


  聲源分析


  空調(diào)噪聲是由風機工作噪聲和電機噪聲引起的綜合振動噪聲源。


  系統(tǒng)振動噪聲主要包括:空調(diào)本身運行的噪聲、泵運行引起的管道諧振噪聲、系統(tǒng)運行引起的流體運動和撞擊噪聲。


  作為空調(diào)噪聲,主要有空氣動力性噪聲、機械性噪聲和電磁噪聲三部分。當系統(tǒng)工作時,冷卻空氣的氣流噪聲加上風扇高速旋轉(zhuǎn)的葉片噪聲組成空氣動力性噪聲。機械噪聲包括壓縮機噪聲及電機轉(zhuǎn)子不平衡 轉(zhuǎn)子受“溝槽諧波力”作用等引起的結(jié)構(gòu)振動而產(chǎn)生的噪聲。電磁噪聲是由定子與轉(zhuǎn)子之間交變電磁引力、磁滯伸縮引起的噪聲向外傳遞的主要途徑是空氣傳遞和固體傳聲。


  管道內(nèi)振動噪聲是由于兩種原因綜合作用而形成:


  一、水流高速運動造成水體高速流動形成的活塞效應;


  二、管道內(nèi)封閉環(huán)境造成的類似聲波在管道中傳播的無衰減特征。


  噪聲以低頻為主形成十分擾人的“嗡嗡”聲,自然衰減非常小,傳播能力很強,屬于較難處理的噪聲污染,對外界的影響主要是以下方面造成的:


  a)機組無任何吸音措施,流體噪聲無任何防護;


  b)機組未采取減振措施,與基礎(chǔ)形成剛性連接,導致振動通過墻面、基礎(chǔ)、鋼梁和管道作為介質(zhì)直接傳播到樓下,屬于固體傳聲。


  c)機組的噪聲頻率特性一般呈中性低頻特性,其中主要的噪聲頻率是63至500Hz,低頻噪聲的距離衰減慢,影響范圍廣,不易消除。


  方案詳述


  根據(jù)現(xiàn)場的噪聲源特點、噪聲傳播途徑及管理需求等實際情況,我們擬采取下列治理措施:


  根據(jù)現(xiàn)場測試的數(shù)據(jù)顯示,目前空調(diào)旁是88db(A),聲屏障后是79db(A),從噪聲的頻譜分析來看,主要的排風噪聲沒有得到有效的降低。考慮到空調(diào)的基本熱交換運行功能,此次主要采用隔聲+消聲(通風散熱)的綜合治理手段來控制噪聲源問題。

  熱泵機組隔聲罩+通風消聲器


  A、隔聲間綜合


  依靠現(xiàn)有隔聲屏障,在空調(diào)機組周圍設置隔聲間,設計綜合降噪量Rw=20dB。隔聲間主體組成為支撐鋼骨架+吸隔聲板+通風消聲器。主要結(jié)構(gòu)分為以下三部分:


  (1)在排風口水平面上設置吸隔聲板,阻斷空壓機等噪聲向上方傳播的途徑,吸隔聲板背面采用1.5mm厚鍍鋅鋼板,內(nèi)側(cè)吸聲面為穿孔鋁板網(wǎng),厚0.5 mm,穿孔率>20%。


  (2)每組空調(diào)外機模塊排風口正上方設置排風消聲器(1250*2200*2000mm,共7個)機組中間部分設置進風消聲器(1160*2000*1000mm,共4個)。


  (3)側(cè)面設置為進風口,設置進風消聲器(1660*2060*1000mm,共4個)及隔聲檢修門(1000*2000mm)


  隔聲間隔聲間設置總進風面積為11m2,排風面積為8.89m2,模塊機組總排風面積約8.5m2,排風消聲器消聲筒與排風口之間留有約500mm的氣流緩沖空間,消聲器設計基本可滿足機組進出風要求。隔聲間的具體尺寸為:L×B×H=12m×6m×3.5(H)m,(暫定,會根據(jù)現(xiàn)場安裝限制條件略作調(diào)整)


  B、進風消聲器


  考慮到散熱和通風,進風量需大于機組排風量。根據(jù)進風吸聲降噪的設計規(guī)范要求,要達到良好的進風降噪效果,消聲器內(nèi)的排風速度應控制在8m/s內(nèi)。為了減少再生噪聲的影響,本設計采用低損阻性片式消聲器,設計降噪量20dB(A)。


  在隔聲間寬面兩側(cè)各安裝2組低損阻性片式消聲器,保證設備的通風條件。為了提高消聲效果,通風速度小于8m/s。以減再生噪聲的影響,本設計采用片式阻性消聲器,消聲器內(nèi)置板狀吸聲片厚80mm,片間距100mm,內(nèi)填密度為26kg/m3離心玻璃棉,護面板為穿孔鋁板,板厚0.5 mm,穿孔率>20%。


  C、排風消聲器


  在隔聲間排風口上安裝7組低損阻性筒式消聲器,設計降噪量20dB(A),保證設備的通風條件。為了提高消聲效果,通風速度小于8m/s。以減再生噪聲的影響,本設計采用筒式阻性消聲器。消聲器內(nèi)置長方體消聲筒,消聲筒長1500mm,豎直排放,間距100mm,流速8.0m/s,內(nèi)填密度為36kg/m3離心玻璃棉,護面板為穿孔鋁板,板厚0.5 mm,穿孔率>20%。


  隔聲罩側(cè)面進風消聲器


  噪聲治理最終效果


  通過項目改造后,達到《聲環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3096-2008)2類標準。